Implementação de práticas Lean Manufacturing para otimização do processo produtivo de rações em uma Agroindústria

Implementation of Lean Manufacturing practices to optimize the feed producitive process in an Agroindustry


Julio Cezar Fortes

https://orcid.org/0009-0008-

0431-3561

Mestrando em Tecnologia e Gestão da Inovação. Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) – Brasil. julio.fortes@unochapeco.edu.br

Gustavo Lopes Colpani

https://orcid.org/0000-0002-

6193-4611

Doutor em Engenharia Química. Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) – Brasil. g_colpani@unochapeco.edu.br

Cleunice Zanella

https://orcid.org/0000-0001-

8243-9022

Doutora em Administração. Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) – Brasil. cleunice@unochapeco.edu.br

Francieli Dalcanton

https://orcid.org/0000-0003-

0065-1279

Doutora em Engenharia de Alimentos. Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó) – Brasil.

fdalcanton@unochapeco.edu.br


RESUMO

A manufatura enxuta (Lean Manufacturing) é uma filosofia focada na melhoria de produtos e processos industriais, com ênfase na redução de desperdícios e na criação de valor para os clientes. Para otimizar esses processos, é fundamental utilizar ferramentas estratégicas que possibilitem alcançar as melhorias desejadas. Neste contexto, o objetivo deste artigo foi analisar a aplicação de ferramentas do Lean Manufacturing no processamento de rações, pretendendo identificar e propor melhorias para eliminar ou reduzir os desperdícios operacionais e diminuir o Lead Time. Para alcançar o objetivo, foi adotada uma abordagem exploratório-descritiva, com um estudo de caso em uma Agroindústria, aplicou-se o Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV). O MFV avaliou o estado atual da produção, detalhando etapas, fluxos de materiais e identificando gargalos e desperdícios. O estudo foi conduzido em uma fábrica de ração localizada na região do Meio Oeste de Santa Catarina, classificando-se como qualitativo e exploratório-descritivo, sendo conduzido por meio de um estudo de caso e aplicação de questionários. Em seguida, desenvolveu-se o MFV para o estado futuro, utilizando ferramentas adicionais do Lean Manufacturing, como Padronização de Processos, Troca Rápida de Ferramentas (TRF) e o plano de ação (5W2H). Implementaram-se procedimentos operacionais padronizados, e reduziu-se o tempo de troca entre produções distintas com a aplicação da TRF na Agroindústria, promovendo uma gestão da produção. A adoção das ferramentas do Lean Manufacturing aumentou a eficiência na linha de produção, fortaleceu aspectos financeiros e estratégicos da operação.

Palavras-chave: mapeamento do fluxo de valor; trabalho padronizado; troca rápida de ferramentas.


ABSTRACT

Lean Manufacturing is a philosophy focused on improving products and industrial processes, emphasizing waste reduction and creating value for customers. To optimize these processes, it is essential to use strategic tools that enable the desired improvements. In this context, the objective of this article was to analyze the application of Lean Manufacturing tools in feed processing, aiming to identify and propose improvements to eliminate or reduce operational waste and decrease Lead Time. To achieve this objective, an exploratory-descriptive approach was adopted, with a case study in an agribusiness, applying Value Stream Mapping (VSM). The VSM evaluated the current state of production, detailing steps, material flows, and identifying bottlenecks and waste. The study was conducted in a feed factory located in the Midwest region of Santa Catarina, classified as qualitative and exploratory- descriptive, being conducted through a case study and application of questionnaires. Next, the VSM for the future state was developed, using additional Lean Manufacturing tools such as Process Standardization, Quick Changeover (SMED), and the action plan (5W2H). Standardized operating procedures were implemented, and the changeover time between different productions was reduced with the application of SMED in the agribusiness, promoting production management. The adoption of Lean Manufacturing tools increased efficiency on the production line, strengthening the financial and strategic aspects of the operation.

Keywords: value stream mapping; standardized work; quicks tool change.


Recebido em 19/10/2024. Aprovado em 22/11/2024. Avaliado pelo sistema double blind peer review. Publicado

conforme normas da ABNT. https://doi.org/10.22279/navus.v14.2038


  1. INTRODUÇÃO

    Nos próximos anos, a produção global de alimentos deverá duplicar para satisfazer a necessidade por proteínas da população mundial (Alltech, 2019). Com o aumento expressivo na demanda por proteína animal, torna-se fundamental o uso de rações na alimentação desses animais. Em 2023, segundo a Alltech (2024), o Brasil registrou um crescimento de 1,84% na produção de ração animal, alcançando 83,32 milhões de toneladas. Esse acréscimo de 1,51 milhão de toneladas em relação a 2022 posicionou o país como líder no aumento de produção na América Latina. Os principais produtores de ração (China, EUA, Brasil e Índia) representam juntos 63,1% da produção mundial, uma participação estável em relação a 2022.

    Em 2023, o Valor da Produção Agropecuária (VPA) de Santa Catarina alcançou R$ 64,3 bilhões (Epagri, 2024), com um crescimento de 6,6% em relação a 2022. A produção animal, incluindo leite, suínos, frango e bovinos, representou 52,6% do VPA total.

    Galhardi e Tabeta (2021) afirmam que as empresas buscam competitividade por meio de estratégias de manufatura que aumentem capacidade e flexibilidade, com foco na melhoria contínua para resultados sustentáveis.

    O crescimento da produção de rações na região Oeste de Santa Catarina resulta de parcerias entre produtores, empresas e cooperativas, evidenciando a necessidade de melhorias contínuas na indústria para atender à crescente demanda agropecuária. Embora avanços tenham sido alcançados, ainda existem oportunidades para otimizar as fábricas e reduzir desperdícios. A metodologia Lean Manufacturing surge como uma estratégia para alcançar essas metas, com foco na eliminação de desperdícios ao longo do fluxo produtivo.

    Medyński et al. (2023), destacam que o Lean Manufacturing, originado no Japão na década de 1950, foca na otimização de processos, eliminando desperdícios e melhorando a eficiência, qualidade e satisfação do cliente. De acordo com Ghaithan et al. (2023) seus princípios visam alcançar a excelência operacional, reduzindo desperdícios e maximizando a eficiência por meio do ajuste de pessoas, equipamentos e métodos.

    Nesse contexto, Klein et al. (2022) destacam que a eliminação de desperdícios e a adoção de práticas Lean melhoram a eficácia dos processos. O Lean Manufacturing também otimiza a eficiência das operações ao gerenciar os relacionamentos com clientes, fornecedores e a produção (Enini; Bonoto, 2019). As organizações buscam filosofias de fabricação que atendam rapidamente às demandas dos clientes, oferecendo produtos de qualidade, com menor tempo e custo, utilizando ferramentas que aplicam redução de desperdícios e solução de problemas (Mota Júnior, 2019; Silva; Chiroli, 2020).

    Entre as ferramentas associadas ao Lean Manufacturing, destacam-se a troca rápida de ferramentas (TRF), manutenção produtiva total (MPT), Kaizen, 5S, Poka Yoke, trabalho padronizado, mapeamento do fluxo de valor (MFV) e avaliação de risco (Bianchet et al., 2020). O princípio fundamental do Lean é atender às necessidades da manufatura de maneira eficiente e sem desperdícios. Dessa forma, sua implementação na Agroindústria justifica-se pelo potencial de mapear e identificar falhas no processo, maximizando atividades que realmente agregam valor. Essa análise proporcionará ao sistema fabril ferramentas para otimizar a produção, reduzir o tempo de ciclo, eliminar gargalos e remover atividades que não contribuem para o produto final.

    Com base nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a aplicação de ferramentas do Lean Manufacturing no processamento de rações, com vistas a identificar e propor melhorias para eliminar ou reduzir os desperdícios operacionais e diminuir o Lead Time.

  2. LEAN MANUFACTURING


    O Lean Manufacturing, originado no Japão na década de 1950, é uma metodologia voltada à eliminação de desperdícios e otimização de processos, com o objetivo de melhorar a eficiência, a qualidade e aumentar a satisfação do cliente (Medyński et al., 2023). Trata-se de um conjunto de práticas que utiliza avanços tecnológicos para maximizar a eficiência dos processos de produção e eliminar


    desperdícios (Sharma; Pinca-Bretotean; Sharma, 2023). Segundo Ghaithan et al. (2023) seus princípios buscam alcançar a excelência operacional ajustando pessoas, equipamentos e métodos.

    De acordo com Guarilha et al. (2023), o Lean fundamenta-se em cinco pilares: mapeamento do fluxo de valor, identificação das atividades que agregam valor ao cliente, estabelecimento de fluxos contínuos, adoção de sistemas puxados e busca contínua pela excelência. Esses princípios aplicam-se para eliminar desperdícios, reduzir o tempo de ciclo, aprimorar a qualidade, aumentar a flexibilidade e reduzir custos dos processos.

    Silva e Souza (2024) destacam a existência de oito desperdícios identificados na indústria, que são descritos a seguir:


    1. Ferramentas do Lean Manufacturing

      Para implementar os princípios do Lean, diversas ferramentas podem ser utilizadas, incluindo o mapa de fluxo de valor (MFV), fluxo contínuo, troca rápida de ferramentas (TRF), Kaizen e trabalho padronizado.


      1. Mapa de fluxo de valor

        O MFV é uma ferramenta de gestão que utiliza dados quantitativos e visuais para mapear o estado atual e futuro dos processos. O mapa atual identifica atividades que agregam ou não valor, enquanto o mapa futuro visualiza o impacto das melhorias. O MFV facilita a transição para processos mais eficientes, ajudando a compreender o fluxo de material e informação, e proporcionando uma visão aprimorada do estado ideal (Wendt; Baú, 2023; Xavier; Garcia; Elias, 2022).

        Para a elaboração do MFV, torna-se fundamental definir algumas métricas Lean:

        • Tempo de ciclo: é o tempo total necessário para completar um produto ou peça, incluindo execução, intervalos e atrasos, além do tempo que o operador leva para percorrer todos os elementos de trabalho antes de repeti-los;

        • Tempo de agregação de valor: refere-se à atividade de trabalho ou processo que transforma o produto de modo a atender às necessidades do cliente, fazendo com que este esteja disposto a pagar pelo valor agregado;


        • Lead Time: é o intervalo de tempo necessário para que uma peça percorra todo o processo ou fluxo de valor, desde o início até a etapa final, refere-se à duração total das operações (Benetti; Chaves; Schmidt, 2020).

      2. Fluxo Contínuo


        O fluxo contínuo garante produção ininterrupta, com itens passando por etapas sequenciais. O ritmo de produção é determinado pelo Takt, calculado dividindo o tempo disponível pela demanda do cliente, resultando no Takt Time. (Affonso Neto et al., 2018; Figueiredo; Oliveira, 2019). Em processos puxados, o fluxo contínuo visa reduzir o Lead Time, minimizar perdas, atender eficientemente às necessidades dos clientes, equilibrar a demanda em todas as etapas do processo e reduzir os estoques de produtos (Benetti; Chaves; Schmidt, 2020).

      3. Troca Rápida de Ferramentas ou SMED


        O SMED (Single Minute Exchange of Die) é uma metodologia Lean que visa reduzir o tempo de setup em processos de manufatura, permitindo uma troca rápida de produção entre itens. O tempo de setup é definido como o intervalo entre a produção da última peça de um ciclo e a primeira peça de qualidade do ciclo subsequente. A redução desse tempo eleva a produtividade das máquinas, uma vez que menos tempo é desperdiçado em atividades não produtivas (Mohammad; Hamja; Hasle, 2023; Affonso Neto et al., 2018).

        O processo de implementação do SMED abrange várias etapas, que incluem:

        • Estágio Preliminar: análise do processo de setup atual e coleta de dados;

        • A separação de atividades está relacionada à classificação das operações que podem ser realizadas com a máquina em funcionamento (externas) e das que exigem que a máquina esteja parada (internas);

        • Transformar setups internos em externos permite que sejam realizados enquanto a máquina permanece em operação;

        • Otimização do Processo de Setup: visa encurtar a duração e eliminar etapas desnecessárias (Singh; Singh; Singh, 2018).

      4. Kaizen ou Melhoria Contínua


        Kaizen, uma palavra de origem japonesa que combina “Kai” (mudança) e “Zen” (melhoria), simboliza o princípio da melhoria contínua. Esse conceito refere-se à prática de realizar melhorias diárias, envolvendo todos os colaboradores, baseando-se na ideia de que pequenos ajustes positivos, acumulados ao longo do tempo, podem gerar avanços significativos, concentra-se na eliminação de desperdícios e propõe soluções de baixo custo. Por meio do Kaizen, cada membro da organização é encorajado a contribuir com suas ideias e esforços para a melhoria contínua (Contreras Castañeda; Gordillo Galeano; Olaya Rodríguez, 2024; Abuzied, 2022; Costa; Costa, 2024).


      5. Trabalho Padronizado

        O trabalho padronizado contribui para a consistência dos processos, assegurando que o tempo de ciclo seja adequado à demanda do cliente (Bonesi-de-Luca et al., 2024). Ele busca eliminar fontes de variação, equilibrar a carga de trabalho e manter a qualidade por meio de procedimentos rotineiros (Oliveira; Figueredo, 2018).

        Além disso, a padronização das tarefas implica em garantir que as instruções de trabalho estejam definidas para cada operação ou processo, incluindo seus parâmetros. É essencial que tais instruções sejam completas, viabilizando sua compreensão e execução adequadas (Bento; Hein, 2020).


  3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

    Este estudo classifica-se como qualitativo e exploratório-descritivo, realizado por meio de um estudo de caso. Na abordagem qualitativa, foram conduzidas entrevistas estruturadas para atender aos objetivos da pesquisa, explorando opiniões, atitudes e comportamentos sobre um tema específico. Essa metodologia emprega técnicas de questionamento, o pesquisador desempenha um papel ativo, incorporando sua subjetividade na análise dos dados (Cordeiro et al., 2023).

    A pesquisa descritiva detalha fenômenos por meio de métodos sistemáticos, buscando representar a realidade estudada de maneira estruturada e informativa. A pesquisa exploratória busca identificar áreas para mudança, aprofundar o entendimento sobre um tema e gerar questões para estudos futuros. A pesquisa exploratório-descritiva combina esses métodos, sendo ideal quando o conhecimento sobre o assunto é escasso, permitindo uma abordagem mais ampla que mescla a exploração inicial com a descrição dos fenômenos investigados (Silva; Pohlman, 2021).

    Dentro desse contexto, o estudo de caso é utilizado para investigar um fenômeno real, que pode envolver um indivíduo, grupo, organização, evento, problema ou anomalia. Ao contrário dos experimentos, as condições contextuais não são controladas, mas fazem parte da investigação (Ridder, 2017).

    O estudo foi conduzido em uma fábrica de ração localizada na região do Meio Oeste de Santa Catarina. A Agroindústria foco deste estudo é especializada na produção de rações comerciais para bovinos com uma ampla área de clientes, incluindo o Oeste, Meio Oeste, Extremo Oeste, Planalto Norte e Sul de Santa Catarina, Sudoeste do Paraná, Alto Uruguai no Rio Grande do Sul e Centro-Oeste do Mato Grosso do Sul. A escolha dessa Agroindústria como objeto de estudo justifica-se por sua importância no setor de produção de ração bovina, essencial para atender eficientemente seus clientes e garantir a continuidade e expansão dos negócios.

    Nesta seção, são apresentadas as técnicas e procedimentos para implementar o Lean Manufacturing, com base em uma parceria entre o SENAI e a Agroindústria, visando preparar a empresa para a Indústria 4.0. O projeto, focado na implementação ágil do Lean, ocorreu de 15 de maio a 14 de julho de 2023. Para isso, foram selecionados 10 colaboradores para integrar o grupo Lean, escolhidos com base em suas habilidades e funções nos processos produtivos, e um líder foi designado para orientar a equipe nas etapas subsequentes.

    Para o desenvolvimento do trabalho e o nivelamento do conhecimento, a equipe Lean realizou estudos conceituais de materiais complementares fornecidos pelo Senai. O conteúdo foi estruturado em quatro módulos: introdução à manufatura enxuta; linha de produção e MFV; ferramentas aplicadas ao Pensamento Lean; e melhoria contínua. Após a conclusão desta etapa, foi elaborado o Fluxograma 01, que apresenta os passos do estudo para orientar a tomada de decisões e implementar um Kaizen nos processos.


    Reconhecimento da fábrica

    Definição do setor ou linha a ser mapeado

    Verificação do estado presente

    Elaboração do plano de ação - 5W2H

    Monitoramento das ações realizadas

    Verificação do estado futuro e apresentação dos resultados

    Fluxograma 01 – Passos para implementação do Lean Manufacturing

    Fonte: Autor (2024)


    A equipe Lean analisou o layout da fábrica e identificou oportunidades de melhoria que impactam a eficiência e o desempenho da produção. Entre os principais problemas, estão as


    interrupções frequentes, o aumento do tempo não produtivo, a falta de planejamento, dificuldades no cumprimento das metas de produção e a variabilidade operacional, por esses motivo essas questões justificam a necessidade da implementação do Lean.

    Em seguida, foi realizado um mapeamento do estado atual para identificar desperdícios e ineficiências nas etapas do processo produtivo. Com as informações coletadas, elaborou-se um plano de ação e utilizou-se a metodologia 5W2H. Após a implementação das melhorias propostas, o progresso e os resultados foram monitorados através de indicadores de desempenho, com destaque para a eficiência diária, avaliada com base na tonelada diária produzida. Finalmente, um novo mapeamento foi realizado para avaliar o estado futuro e compará-lo com o estado inicial, permitindo a apresentação dos resultados obtidos.

  4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

    1. Reconhecimento da fábrica


      O processo de fabricação de ração opera 24 horas por dia, com um ciclo semanal das 18 horas de domingo às 18 horas de sexta-feira, totalizando 120 horas, sendo realizada por uma equipe de 52 colaboradores em diversas funções.

      A motivação para este estudo está no crescimento da produção de alimentos, no aumento da demanda por rações e na necessidade de aprimorar os processos industriais para manter a competitividade do setor agropecuário brasileiro. Em 2023, o Brasil foi líder mundial na exportação de carne bovina, com 2,29 milhões de toneladas e 10,55 bilhões de dólares em receitas (ABIEC, 2024).

      A produção de ração é planejada para atender à demanda de clientes que produzem leite e gado de corte, equilibrando o fornecimento diário com a formação de estoques estratégicos. Quando a demanda diária é atendida, os esforços concentram-se na criação de estoques, garantindo margem de segurança e flexibilidade para lidar com aumentos inesperados de demanda ou paradas na produção.

      O reconhecimento da fábrica de ração foi realizado pelo grupo Lean, com o objetivo de aplicar os aprendizados teóricos adquiridos nos módulos de estudo sobre práticas de Lean Manufacturing. Durante essa visita, a equipe empenhou-se em compreender o fluxo de produção de ração, desde a entrada da matéria-prima, passando pelas etapas intermediárias de transformação e processamento, até a obtenção do produto final.

      Para facilitar a compreensão foi criado o Fluxograma 02 para ilustrar os ciclos de produção de ração, facilitando a compreensão de todos, especialmente os que não estavam familiarizados com a fábrica.


      Fluxograma 02 – Ciclos de produção de ração

      Fonte: Autor (2024)


      O fluxograma é uma ferramenta essencial para mapear processos, permitindo visualizar sua sequência, interdependências e ramificações. Ele facilita a identificação de oportunidades de melhoria e permite uma análise abrangente, ajudando a identificar gargalos e falhas no processo (Miranda; Saldanha; São Pedro Filho, 2023; Inácio et al., 2023).


    2. Definição do setor ou linha a ser mapeado

      Inicialmente, foi aplicado um questionário direcionado aos operadores com o objetivo de identificar a variabilidade do fator humano na operação. A variabilidade é difícil de controlar e prever, pois, é influenciada pelas diferenças individuais entre as pessoas, esses aspectos impactam na qualidade e produção (Diao; Ghorbani, 2018). Ela frequentemente decorre da falta de robustez nos processos, com desvios causados por inconsistências em materiais, equipamentos e no comportamento dos operadores (Goh et al., 2019).

      A análise tem como base os dados coletados da peletizadora, considerada o principal gargalo do processo. Esse equipamento é responsável pela transformação da ração farelada para o formato peletizada. Para garantir a confidencialidade, os operadores e tipos de ração foram identificados por letras. Os dados apresentados na Tabela 01, fornecem informações sobre o acompanhamento e a medição dessa etapa do processo.


      Tabela 01 – Questionário de Operação

      (Descreva os valores em % da partida auto em cada tipo de ração)


      Operador A


      Operador B


      Operador C


      Rações

      Inicial/Parcial(%)

      Máxima (%)

      Inicial/Parcial(%)

      Máxima (%)

      Inicial/Parcial(%)

      Máxima (%)

      AE

      45 -55

      75

      40-50-60-

      65-70

      75

      40-50-

      60-70

      80

      AF

      40-55

      80

      40-50-55-

      60-65

      70

      40-50-60

      65

      AG

      45-55

      80

      40-50-60

      -65-70

      75

      40-50-

      60-70

      75

      AD

      60-70

      95

      40-60-

      70-80

      85

      60-70-80

      90

      AH

      60-70

      95

      40-60-

      70-80

      85

      60-70-80

      85

      AI

      50-60

      90

      40-60-

      70-80

      85

      60-70-80

      90

      AC

      60-70

      95

      40-60-

      70-80

      85

      60-70-80

      90

      AB

      60-70

      95

      40-60-

      70-80

      85

      60-70-80-90

      95

      AA

      65-75

      95

      40-60-

      70-80

      85

      60-70-80

      90

      AJ

      50-60

      90

      40-60-

      70-80

      85

      50-60-70

      75

      AK

      35-40

      75

      40-45-

      50-55

      60

      40-45-50

      55

      AL

      35-40

      65

      40-45-50-

      55-60

      65

      40

      50

      AM

      25-30

      50

      30-35-36-

      37-38-40

      42

      35-40-45-

      50-55

      60

      AN

      35-40

      75

      40-43-60

      65

      35-40-45-

      50-55

      60

      Fonte: Autor (2024)


      Os dados apresentados na Tabela 01 indicam que a principal dificuldade operacional está na falta de padronização. A quantidade de ajustes parciais realizados impacta diretamente na estabilização do maquinário, devido à variabilidade nas operações entre os diferentes operadores (A, B e C). Em outras palavras, quanto maior o número de ajustes parciais, mais tempo é necessário para estabilizar a “peletizadora”, o que resulta em uma redução da taxa de ocupação nominal do maquinário e limita sua capacidade produtiva.

      A peletizadora deve ser operada conforme as orientações do fornecedor, utilizando apenas a partida máxima, com um único ajuste parcial para garantir a máxima produtividade. A prática de múltiplos ajustes parciais decorre da falta de percepção e compreensão da resposta do maquinário por parte dos operadores. Nesse contexto, promover maior uniformidade na operação pode contribuir para uma operação mais eficiente e uma maior capacidade de produção.


      Durante o monitoramento e a medição do processo, identificaram-se várias oportunidades de melhoria, descritas a seguir:

      • Inúmeros setups diários;

      • Elevado tempo de setups;

      • Indisponibilidade de meta produtiva;

      • Programação de ração.

      A produção enfrenta um elevado número de setups, o que está associado à falta de um volume produtivo consistente, à disponibilidade limitada de silos para estoque e ao elevado número de formulações a serem processadas. Em uma jornada produtiva de 24 horas, foram registrados cerca de 20 setups, cada um consumindo aproximadamente 12 minutos, o que resulta em uma indisponibilidade processual total de 240 minutos.

      A ausência de metas produtivas dificulta o controle da eficiência dos operadores, impossibilitando a avaliação precisa da performance e explicando a falta de padronização operacional. Como Deming (1992, apud Ensslin et al., 2020) salientou, “não se pode gerenciar o que não se mede e não se pode medir o que não se define”.

      A falta de uma programação eficiente de ração causa ajustes constantes, prejudicando a produtividade. O setor administrativo envia ao sistema de produção os volumes a serem fabricados, mas devido ao esquecimento de alguns clientes, a fábrica precisa atender pedidos de última hora, o que prejudica o cumprimento dos prazos.

      A equipe Lean criou um MFV para analisar o estado atual do processo produtivo, incluindo a análise das etapas de produção e o estudo dos tempos, a fim de diagnosticar os padrões de fabricação e o Lead Time do ciclo de produção da ração, os dados foram coletados por meio de visitas e entrevistas com os operadores.


    3. Verificação do estado presente

      A verificação do estado presente do processo de fabricação de ração começou com uma reunião entre a equipe de operação e os gestores, onde a equipe Lean esclareceu dúvidas e discutiu as fases do processo, os equipamentos e os principais obstáculos enfrentados pelos operadores.

      A escolha das variedades de rações para o desenvolvimento do MFV foi baseada em registros históricos de produção. Foram selecionadas as quatro rações com maior demanda, que representam cerca de 50% da produção total da Agroindústria, e essas variedades foram denominadas confidencialmente como AA, AB, AC e AD.

      Com base nas informações definidas, foram identificados os dados essenciais para a coleta, como o tempo de processamento, períodos de espera e tempo de estocagem. A equipe Lean iniciou a cronoanálise dos ciclos, utilizando o sistema de automação para monitorar o tempo de operação dos equipamentos, o fluxo de materiais e a produção em tempo real. Foram realizadas três medições de todo o ciclo de produção para cada tipo de ração selecionada e, ao final, calculou-se a média dos resultados. A equipe, então, focou em melhorar o pior cenário de tempo, ou seja, a ração que apresentava o maior tempo de atravessamento.

      Com os ciclos cronometrados, foi elaborado um mapeamento das etapas de produção, no qual foram identificados padrões de fabricação por processamento e planejada a determinação do Lead Time total do ciclo de fabricação. O MFV do estado atual revelou a divisão do processo de fabricação em várias etapas: Planejamento e Controle da Produção (PCP), fornecedores, estoques, balanças de pesagens, pré-mistura, moagem, caixas de espera, mistura, peletização, resfriamento, expedição e transporte ao cliente.


      Esse levantamento identificou ineficiências e gargalos operacionais em cada etapa do processo. Com as informações coletadas, a equipe Lean elaborou o Fluxograma 03, que representa o mapa do estado atual da fábrica de ração.

      Implementação de práticas Lean Manufacturing para otimização do processo produtivo de rações em uma Agroindústria

      Julio Cezar Fortes; Gustavo Lopes Colpani; Cleunice Zanella; Francieli Dalcanton


      Fluxograma 03 – Mapa do estado atual da Fábrica de Ração

      Fonte: Autor (2024)

      O Fluxograma 03, que representa o estado atual da fábrica de ração, mostra que os equipamentos operam de maneira sincronizada, mas há oportunidades para melhorar a transição entre os ciclos de produção e reduzir o Lead Time. A produção é ajustada conforme a demanda real dos clientes, com uma média de 385 toneladas de ração por dia.

      Para calcular o Takt Time da produção de ração, utiliza-se a fórmula:


      Takt Time = 34824 = 91 segundos

      385


      A análise do MFV do estado atual revelou um Takt Time de 91 segundos, o que significa que, em uma jornada de 24 horas, a fábrica deve produzir 268 kg de ração por minuto para atender à demanda planejada. O Takt Time fornece parâmetros sobre o ritmo que a linha de produção deve manter para adequar-se às necessidades dos clientes.

      Foram inseridas informações no MFV sobre o processo e as etapas que requerem atenção e oportunidades. Observou-se a falta de padronização em algumas etapas, causada pela variabilidade nas operações entre os operadores, bem como o elevado número de setups e o tempo associado a cada um deles. Além disso, foram identificadas inclusões de rações fora da programação, o que contribui para a ineficiência do processo.

      O processo inicia-se quando o cliente envia a demanda por tipo e quantidade ao sistema ERP (Enterprise Resource Planning) da Agroindústria. O setor Administrativo é responsável por extrair as informações do ERP e transmiti-las aos operadores por meio de planilhas eletrônicas na nuvem. Os operadores organizam e priorizam as demandas diárias em um processo denominado “programação de ração”.

      Uma análise conduzida pelo grupo Lean, baseada no MFV, identificou a possibilidade de reduzir o número de setups, o que resultaria na redução das trocas de ração. Além disso, foi destacado que a redução do tempo de setup acelera o processo de troca e contribui para a utilização mais eficaz dos recursos disponíveis. Outra melhoria identificada foi a padronização do início da operação da peletizadora. Ao implementar procedimentos de partida mais uniformes, a variabilidade é reduzida. A análise também apontou que a produção em pequenos lotes pode reduzir a capacidade total e aumentar o número de setups, sendo que cada lote corresponde a 4 toneladas de ração. Para mitigar esse efeito, seria vantajoso ajustar o tamanho dos lotes, equilibrando flexibilidade e eficiência, a fim de otimizar os setups e a capacidade produtiva.

      Com os dados coletados na fase de monitoramento dos gargalos produtivos, é possível recomendar um progresso evolutivo. A Tabela 02 apresentará sugestões para otimizar os tempos produtivos, contribuindo para a formulação da proposta final do estudo de caso.

      Tabela 02 – Tempos de processamento de ração


      Número de

      Setup

      Tempo Setup

      Padronização de

      Operação Peletização

      Produção de lotes maiores

      por tipo de ração

      Atual

      20 setups

      12 min

      9 min e 36s

      4 ton, 8 ton

      Proposta

      15 setups

      9 min e 30s

      5 min e 26s

      28 ton

      Ganhos

      5 setups

      2 min e 30s

      4 min e 10s

      Variabilidade de processo

      Fonte: Autor (2024)

      Na Tabela 02, buscou-se reduzir desperdícios, resultando em um ganho de 5 setups diários, com duração de 9 minutos e 30 segundos cada, da mesma forma, foi padronizado o tempo de peletização para 5 minutos e 26 segundos.

      Quanto à produção, definiu-se que as rações correspondentes a 50% da produtividade total deveriam ter um limite mínimo de 28 toneladas, o que equivale a 7 bateladas. Todos os parâmetros foram validados com gestores e equipe operacional, sendo testados nas operações, com resultados que mostraram a viabilidade do refinamento proposto.

      Na etapa conclusiva do projeto de implementação do Lean Manufacturing consistiu na elaboração de um plano de ação (5W2H).

      O 5W2H é uma ferramenta de planejamento que ajuda a definir ações, critérios, prazos, custos e responsabilidades para resolver problemas ou aproveitar oportunidades. Essa metodologia analisa elementos essenciais: por que? (why), o que? (what), onde? (where), quando? (when), quem? (who), como? (how) e quanto custa? (how much). A aplicação de um checklist prático em não conformidades assegura a consideração dos detalhes e facilita a busca por soluções alternativas (Silva et al., 2024; Oliveira, 2022).

      Além das questões já identificadas, este plano de ação também incluirá outras medidas que a equipe Lean considera relevantes para a implementação das melhorias.

    4. Elaboração do plano de ação


      A estruturação do plano de ação focou nas intervenções identificadas como áreas de melhoria, atribuindo-se responsáveis para cada ação. As informações dos itens descritos no plano de ação encontram-se na Tabela 03. Para o plano de ação, os executores (“Quem?”) serão identificados por letras.


      Tabela 03 – Plano de Ação

      O que? (What)

      Por que? (Why)

      Quem? (Who)

      Quando? (When)

      Onde? (Where)

      Como? (How)

      Quanto? (How much)

      Treinar os operadores

      Implementação do

      Lean na produção

      A

      ------

      Fábrica

      Treinar equipe para implementação do Lean

      R$ -

      Rações com baixa saída

      Devido sazonalidade

      A

      ------

      Fábrica

      Migrar ração para outra planta

      R$ -

      Otimizar envio de formulações de ração

      Agilizar o envio e produção imediata

      A

      ------

      Automação

      Instalar alarme sonoro para não esperar mais de 2

      minutos com equipamento vazio

      R$ -

      Inclusão de ração fora da programação

      Evitar setup

      desnecessário

      B

      ------

      Quadro de Comando

      Não aceitar novas inclusões fora da programação

      R$ -

      Produção de lotes pequenos

      Evitar setup

      desnecessário

      B

      ------

      Quadro de Comando

      Não produzir valores menor que 28 ton

      R$ -

      Acertar disposição dos silos de ração

      Ajustar a capacidade conforme

      demanda

      C

      ------

      Automação

      Redirecionar os silos conforme a demanda

      R$ -


      Padronização do processo peletização

      Falta de procedimento operacional

      B

      ------

      Quadro de Comando

      Mensurar o valor de partida alta conforme benchmarking da Tabela 01 Questionário de

      operação

      R$ -

      Variações do sistema de trabalho dos

      Operadores

      Não existe modelo padrão

      D

      ------

      Quadro de Comando

      Efetuar reuniões mensais para nivelamento

      operacional

      R$ -

      Reduzir Tempos dos Setups

      Tempos de Setup

      estão em 12 min

      B

      ------

      Quadro de Comando

      Procedimento de 12 min para 9 min e 30s

      R$ -

      Número de

      Setups Elevados

      Total médio de 20

      setups ao dia

      B

      ------

      Quadro de Comando

      Procedimento de 20 setups ao dia para 15 setups ao dia

      R$ -

      Tempo elevador para estabilizar a

      produção

      Total médio de 9 min e 36s

      C

      ------

      Quadro de Comando

      Procedimento de 9 min e 36s para 5

      min e 26s

      R$ -

      Fonte: Autor (2024)


      O plano de ação da Tabela 03 foi adotado para corrigir desperdícios identificados no MFV, implementando melhorias definidas pelo grupo Lean e a equipe operacional.


    5. Monitoramento das ações

      Após a implementação, foi realizado monitoramento para avaliar a eficácia das ações. Caso algum desvio seja identificado, a equipe responsável deve reavaliar a melhoria e ajustar a abordagem para garantir o cumprimento dos objetivos. O monitoramento confirma a conclusão das etapas e garante a manutenção das melhorias, estabelecendo um ciclo Kaizen.

      A equipe Lean retornou ao processo para realizar uma análise e, após promover um treinamento com os operadores, aplicou um questionário para avaliar a eficácia do treinamento. Esse questionário foi desenvolvido para verificar se o conhecimento adquirido pela equipe foi distribuído de maneira uniforme entre todos os participantes.

      A aplicação do questionário ocorreu alguns dias após o término do treinamento, permitindo que os operadores assimilassem o conteúdo e dessem um feedback sobre sua experiência e aprendizado. As perguntas incluídas foram as seguintes:

      1. O que é Lean Manufacturing na sua perspectiva?

      2. Quais metas a Agroindústria busca atingir com a implementação do Lean?

      3. Como você explicaria o conceito de desperdício relacionado à produção de ração?

      4. Você já realizou uma análise do processo de fabricação de ração para identificar os desperdícios? Se sim, quais desperdícios foram identificados?

      5. Como podemos reduzir ou eliminar os desperdícios citados anteriormente?

      6. Quais ferramentas podem ser usadas para eliminar os desperdícios mencionados?

      7. Quais equipamentos ficam ociosos e como podemos otimizar sua utilização?

      8. Como podemos reduzir o tempo de espera entre as etapas do processo?

      9. Estamos utilizando adequadamente a automação? Como podemos melhorar?

      10. Como podemos desenvolver a cultura Lean dentro da Agroindústria?

      A avaliação de eficácia permitiu identificar a efetividade do treinamento e a compreensão dos conceitos pelos operadores. A partir das respostas, foi possível mensurar o entendimento sobre os princípios do Lean Manufacturing, com resultados superiores às expectativas.

      A produção de ração é baseada na demanda dos clientes, programada diariamente. Durante esse processo, o operador informa ao sistema de automação qual ração deve ser produzida. Contudo, a falta de sequenciamento no sistema exige a inserção manual da formulação, o que gera atrasos que impactam os ciclos subsequentes da produção. Assim que a formulação é enviada, a primeira etapa acionada são as balanças, conforme indicado no Fluxograma 02, relacionado ao “reconhecimento da fábrica”. Para corrigir a inconformidade, solicitou-se à empresa de automação a ativação de um alarme sonoro caso a balança fique inoperante por mais de 2 minutos, alertando o operador para enviar uma nova ração. Além disso, foi criado um relatório digital para registrar os tempos de inatividade do equipamento, visando monitorar e otimizar seu desempenho.

      A programação da produção de ração é feita até as 18 horas para as entregas no dia seguinte. No entanto, em alguns casos, produtores esqueciam de realizar os pedidos a tempo. Quando isso ocorria, o atendimento emergencial interrompia a programação, prejudicando a demanda dos produtores com pedidos corretamente agendados. Para minimizar esses impactos e melhorar o fluxo produtivo diário, essa prática foi descontinuada.

      O grupo Lean detectou que a produção em lotes pequenos onera o processo devido ao aumento de setups, prejudicando a estabilização da peletização. Para otimizar, recomenda-se produzir 7 bateladas, totalizando cerca de 28 toneladas, para atender à capacidade de estoque nos silos. Essa estratégia reduz a frequência de setups, promove uma operação mais estável, melhora o fluxo produtivo e reduz custos associados a paradas e reinícios frequentes do processo.

      O setor de expedição de ração é a última etapa do processo, onde a ração é armazenada em 24 silos dedicados, com capacidade de 28 toneladas cada, para 14 tipos diferentes de ração. Para refinar esse armazenamento, foi sugerida uma reorganização na disposição das rações nos silos. A proposta é alocar de 2 a 3 silos para os tipos de ração com maior volume de vendas, enquanto os de menor demanda ocupariam 1 silo. Essa ação visa melhorar o uso do espaço, reduzir os tempos de setup e permitir maior agilidade na resposta às flutuações do mercado. A equipe Lean propõe uma revisão trimestral da disposição dos silos para alinhar a produção com a demanda atual.

      Durante a produção de ração, a peletização é realizada por uma peletizadora, operada por pessoas através de um sistema automático. Na Agroindústria, que opera 24 horas, três operadores com métodos distintos geram alta variabilidade no processo. Para mitigar essa variabilidade e padronizar a operação, foi desenvolvida uma tabela visual. Essa tabela está localizada ao lado do sistema de controle da peletizadora e serve como um guia para os operadores. A Figura 01 ilustra o sinóptico da automação da peletizadora e apresenta a velocidade padrão de partida para a produção de cada tipo de ração.

      Figura 01 – Automação peletizadora e tabela de partida

      Fonte: Autor (2024)


      A visualização padronizada, criada conforme as recomendações do grupo Lean, visa garantir consistência no processo de peletização, eliminando variações causadas pelas diferenças individuais dos operadores.

      Para garantir a qualidade da ração, a peletizadora monitora parâmetros como carga, temperatura do vapor e abertura do vapor. Relatórios confirmaram que os operadores estão utilizando a tabela padronizada como guia, o que beneficiou a uniformidade do processo.

      Para prevenir variações no sistema de trabalho dos operadores e garantir um alinhamento operacional, são realizadas reuniões mensais focadas na produtividade do processo. Essas reuniões têm como foco discutir e analisar os indicadores de produção (tempo de disponibilidade, desempenho, qualidade, produtividade, setups, indisponibilidades e eficiência). Essa análise ajuda a identificar tendências, pontos fortes e áreas que necessitam de maior atenção. Ao avaliar a performance ao longo dos meses, cria-se uma condição favorável para traçar metas específicas e factíveis, que servirão como um referência para as operações. Por meio desse formato de reunião, pretende-se monitorar o desempenho e implementar ações corretivas quando necessário.

      O setup ou TRF do processo ocorre em virtude das trocas de rações que precisam ser produzidas para atender à demanda. Na maioria das vezes, a demanda de um tipo específico de ração ultrapassa a capacidade de estoque dos silos de expedição, sendo necessário produzir essa ração até 4 vezes durante a jornada de trabalho (24 horas) para suprir o pedido relacionado a essa ração e, em seguida, prosseguir com os demais tipos de ração. Cada troca de ração acarreta um novo setup ou TRF. Diante da impossibilidade de investir para aumentar os volumes de estoque, foi encontrada uma forma para trabalhar com esses setups, focando-se na redução de seu tempo. Como parte dessa melhoria, foi desenvolvido um procedimento operacional para reduzir o tempo de setup, conforme ilustrado na Foto 01, que mostra o procedimento padrão de produção.

      Figura 02 - Procedimento padrão de produção

      Fonte: Autor (2024)


      Nesta avaliação, ao seguir as recomendações mencionadas na Figura 02 do procedimento operacional padrão, foi possível reduzir o tempo de setup de 12 minutos para 9 minutos e 30 segundos.

      Ao discutir a otimização do setup, identificou-se um potencial adicional de ganho na redução do tempo de setup ou TRF. A proposta é produzir o volume de ração de forma mais enxuta, maximizando a eficiência produtiva com base nas melhorias já implementadas. A Figura 03, intitulada "Limitação dos Setups", ilustra um ajuste realizado por meio de automação.


      Figura 03 - Limitações setups

      Fonte: o autor (2024)


      Foi implementada uma estratégia para otimizar os setups diários, limitando-os a 15, conforme mostrado na Figura 03, com base em uma tabela do sistema. Caso surjam situações especiais, os gestores podem utilizar uma senha específica para aumentar temporariamente esse limite. Além disso, o sistema se autoajusta ao final de cada dia, retornando ao limite padrão de 15 setups para o dia seguinte. Essa melhoria reduziu o número de setups diários de 20 para 15.

      O último monitoramento do plano de ação teve como propósito avaliar o tempo de estabilização da produção, considerando o número de partidas da peletizadora. Com o ajuste realizado, baseado na padronização operacional para incluir apenas uma partida de alta, foi alcançada uma significativa redução do tempo de estabilização. Anteriormente, o tempo necessário para estabilizar a produção era de 9 minutos e 36 segundos, após os ajustes, esse tempo foi reduzido para 5 minutos e 26 segundos, representando uma economia de 4 minutos e 10 segundos.

    6. Verificação do estado futuro e apresentação dos resultados


      Na etapa final, após a implementação de todas as ações, será realizado um novo modelo de MFV do estado futuro, onde serão efetuados cálculos para simular os ganhos produtivos, com foco na redução do Lead Time e na manutenção dos princípios do Kaizen. Esse processo permitirá avaliar de forma eficaz os resultados obtidos, os impactos das melhorias implementadas e compará-los com o MFV do estado atual. O Fluxograma 04 representa o mapa do estado futuro da fábrica de ração, apresenta informações após a implementação e monitoramento de cada ação executada.

      Implementação de práticas Lean Manufacturing para otimização do processo produtivo de rações em uma Agroindústria

      Julio Cezar Fortes; Gustavo Lopes Colpani; Cleunice Zanella; Francieli Dalcanton



      CLIENTES

      Fluxograma 4 – Mapa do estado futuro da fábrica de ração



      PCP


FORNECEDORES


F I F O


TRANSPORTE MATÉRIA PRIMA

FARELO DE TRIGO - 0,37 dia


Controle de Produção


CASCA SOJA - 0,76 dia


QUADRO

DE

3 COMANDO


Programação de ração 2x ao dia sem inclusão de rações emergenciais


Produção 385 ton/dia


TRANSPORTE


F I F O


T/C:

3'53"

MILHO - 0,42 dia


BL-02

15 Setups

diários

Redução Tempo

de Setup

RAÇÃO


1

F I F O

GERMEN MILHO - 1,08 dia


Padronização nas operações peletizar e resfriar


ESTOQUE


EXPEDIR


F I F O


F I F O


F I F O


ÚREIA - 1 dia


PROMIL - 0,99 dia


FARELO DE SOJA - 0,29 dia


BL-03


T/C: 39"

BL-04


PRÉ

MISTURAR MOAGEM


T/C: 51"

T/C: 4'23"

F I F O


T/C: 4'27"



DESCARG


DESCARGA

C2

A C3


T/C: 57"



MISTURAR


T/C: 1'30"



PELETIZAR RESFRIAR



SILO

PELETIZAÇÃO


DESCARGA

MISTURADOR

5


T/C: 13'59"

T/C: 20"

T/C: 3'44"

T/C: 5'26"

1


   F I F O    


DDGS - 1,15 dia


T/C:


BL-05


13 tipos de


ESTOQUE


   F I F O    


F I F O

Estoque de Matéria Prima

- Farelo de Trigo 3,35 dia


NUTRISOJA - 0,77 dia

2'50"


T/C: 1'14"


BL-08


Ração AA Ração AB Ração AC Ração AD

rações                          

F I F O


50%

F I F

Agrega Valor: 1201 s


7,81 dias 0,0035 dia 0,00029 dia 0,00027 dia 0,011 dia 0,70 dia



233 s


301 s


90 s


251 s


326 s


Fonte: Autor (2024)

Os resultados de aumento de produtividade foram positivos, impulsionados pela implementação das ferramentas Lean. A Figura 04 mostra os ganhos mensais conforme o progresso nas etapas: Partida Inicial, Redução de Setup, Redução do Tempo de Setup e Estabilização.


Figura 04 – Ganhos Produtivos Mensais

Fonte: Autor (2024)


De acordo com a Figura 04, a capacidade inicial de processamento de ração era de 385 toneladas por dia (8.085 toneladas por mês). Ao final do Estágio 3, essa capacidade aumentou para 429,36 toneladas por dia (9.017 toneladas por mês), resultando em um aumento de 44,36 toneladas diárias e 931,5 toneladas mensais.

Esses resultados indicaram um avanço significativo na eficiência produtiva em um período relativamente curto. Ao final da implementação das práticas de Lean Manufacturing, foi possível obter um retorno financeiro adicional de aproximadamente R$ 35.000,00 mensais. Esse ganho foi fruto do aumento da produtividade sem a necessidade de alterar a jornada de trabalho ou os custos fixos operacionais, ou seja, a empresa conseguiu ampliar o volume de produção dentro dos custos já estabelecidos, otimizando o uso dos recursos existentes e eliminando desperdícios.


  1. CONCLUSÃO

A pesquisa realizada permitiu uma análise detalhada da aplicação de ferramentas de Lean Manufacturing no processamento de rações, com foco na redução de desperdícios e no aprimoramento da eficiência operacional. As metodologias empregadas, especialmente o Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV), revelaram gargalos e ineficiências, possibilitando a formulação de um plano de ação para otimizar o fluxo produtivo. A implementação das ferramentas Lean, como o trabalho padronizado, Troca Rápida de Ferramentas (TRF) e o plano 5W2H, contribuiu expressivamente para a padronização das operações e redução do tempo de setup, resultando em uma operação mais estável e um fluxo produtivo aprimorado.

Os resultados obtidos demonstraram uma elevação na capacidade produtiva de 385 para 429,36 toneladas diárias, representando um incremento de 44,36 toneladas por dia e de aproximadamente 931,5 toneladas por mês. Essa melhoria proporcionou uma redução expressiva do Lead Time e uma economia financeira estimada em 35 mil reais mensais. Esses avanços foram alcançados ao consolidar práticas Lean como parte da cultura organizacional, promovendo um ambiente produtivo mais eficiente e alinhado às demandas do mercado.

A conclusão evidencia que a adoção contínua das práticas de Lean Manufacturing é fundamental não apenas para manter a eficiência na linha de produção, mas também para fortalecer a competitividade da Agroindústria. Dessa forma, a pesquisa reafirma a importância da metodologia Lean como uma estratégia de longo prazo para o crescimento operacional no setor.


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